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液壓設備故障產生的原因及預防
[2019-05-25]

液壓設備故障產生的原因及預防



1.油泵及進油系統

          一臺磨床開機工作1h后,有明顯的連續或周期性噪聲,工作時間越長噪聲越大,系統壓力出現較大波動,無法正常工作。關機1h后重新開機,但是工作不長時間,又出現上述情況。每天關機、停一段時間、啟動……一天停機3~4h。根據以往經驗,排除了油路、油缸、閥組的故障,把維修的重點放在了油泵及進油口、濾清器上。細聽油泵運轉聲,沒有聽到明顯噪聲。取出濾清器檢查,發現上面纏滿了臟物,用煤油清洗后重新裝好,連續工作幾小時后沒有了上述故障。為了使濾清器不再堵塞,徹底清洗油箱、并對油進行過濾。分析污染物的來源,發現潤滑工加油時,沒有嚴格執行只過濾的規定,且加油后未蓋嚴油箱蓋,造成油污染。

         預防措施:定期清洗、更換濾油器,潤滑人員嚴格執行潤滑標準,對有堵塞指示器的濾油器,應按指示情況清洗或更換濾芯;濾芯的性能、結構和有效期都必須符合使用要求。

2.油缸等執行機構

         500t/6000mm折彎機,采用從美國進口的旋閥系統,用其控制雙油缸帶動上模下壓,進行折彎。使用中,經常出現兩個油缸不同步現象,造成工件兩端的開口度超差。檢修時,認為旋閥系統出故障才造成兩個油缸不同步。對旋閥系統進行了檢修調整后,壓折十幾件工件后,又出現不同步現象。對設備仔細觀察,發現機床左側油缸有掉缸現象,判斷該油缸的密封圈已經損壞,造成密封不嚴,油缸下腔卸油、掉缸。拆下油缸,更換密封圈后,開機試車不再掉缸。工作一段時間后,狀態一直比較穩定。該故障原因是油缸密封圈損壞,造成單側掉缸,導致兩個油缸不同步,進而影響了旋閥系統,使機床工作狀態不穩定。

         預防措施:嚴禁油缸超負荷使用,兩個油缸不同步時嚴禁工作,按使用周期換油,保持液壓油干凈。

         該設備在夏天運行時,又出現了工作不能超過3h的故障。運行時間超長,壓力也產生變化。通過人工壓力補償,產生報警。現場測試發現,原因是油溫過高??孔匀唤禍?,嚴重影響生產進度;靠補充新油,不能從根本上解決問題。從圖紙上分析,油溫升高過快的原因是設備的兩個油泵直接放在油缸里造成的,油泵的溫度全部傳給了液壓油,造成油溫升高。把立式油泵換成臥式泵,安裝到油箱外部后,機床運轉良好。

3.閥類

         一臺銑端面打中心孔機床,其進給量的大小是通過液壓調速來實現的,工作中出現進給量忽大忽小、不穩定;快進轉工進時節拍失控等現象。檢查設備的整個液壓系統,發現進給控制油路中的一個調速閥溫度較高,由此判斷此調速閥存在故障。將舊調速閥換下后開機工作,加工精度正常。

         使用中,該機床偶爾出現工件夾緊后,突然向上竄動,竄動距離無規律故障。對液壓系統進行全面檢修,問題沒有得到解決。打開進給油缸檢查,發現其排油口有堵塞。油缸回落時,油未全部排出,在油缸中產生一定壓力。再一次工作時,造成油缸竄動。清洗排油口,故障徹底解決。

         預防措施:定時換油,保持液壓油干凈,禁止頻繁調整閥上的手柄,調節完后用背帽鎖緊,防止由于松動引起系統內的壓力變化。

4.常見故障原因及相關措施

         (1)液壓油污染,應定期過濾或更換同牌號的液壓油,定期清洗油路上的各種元器件;

         (2)液壓元器件的密封(尤其是液壓缸),應按規定檢查、更換;

         (3)液壓元器件自身原因。元器件自身的品質,對液壓系統的影響較大,更換時應選用大企業的產品;

         (4)液壓系統和電氣系統相比具有明顯的特殊性。電器元件可以用電工儀表判斷其好壞,而單獨判斷某個液壓元件的好壞非常困難。因此在液壓維修中,應該根據液壓原理圖結合實際情況仔細分析、研究,找出故障原因。


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